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数控系统维修电源引起的故障维修

日期:2022-05-18   浏览量:930

数控系统维修出现故障后,就要分别对软硬件进行分析、判断,定位故障并维修。作为一个好的数控设备维修人员,就必须具备电子线路、元器件、计算机软硬件、接口技术、测量技术等方面的知识。


数控系统维修电源引起的故障维修


一、电源引起的故障


1.系统上电后,系统没有反应,电源不能接通


1)外部电源没有提供,缺相或外部形成了短路


2)电源的保护装置跳闸形成了电源开路


3)PLC的地址错误或者互锁装置使电源不能正常接通


4)系统上电按钮接触不良或脱落


5)元气件的损坏引起的故障


(熔断器熔断、浪涌吸收器的短路等)


2.电源模块故障分析


1)整流桥损坏引起电源短路


2)续流二极管损坏引起的短路


3)电源模块外部电源短路


4)滤波电容损坏引起的故障


5)供电电源功率不足使电源模块不能正常工作


3.强电部分接通后,马上跳闸


1)机床设计时选择的空气开关容量过小,或空气开关的电流选择拨码开关选择了一个较小的电流;


2)机床上使用了较大功率的变频器或伺服驱动,并且在变频器或伺服驱动的电源进线前没有使用隔离变压器或电感器,变频器或伺服驱动在上强电时电流有较大的波动,超过了空气开关的限定电流,引起跳闸。


事例1:


故障现象:一台进口卧式加工中心,开机时屏幕一片黑,操作面板上的NC电源开关已按下,红、绿灯都亮,查看电柜中开关和主要部分无异常,关机后重开,故障一样。


故障分析:经查,确定其电源部分*,各处电压都正常,仔细检查发现数控系统有多处损坏,在更换了显示器,显示控制板后屏幕出现了显示,使机床能进入其它的故障维修。


事例2:


故障现象:一立式加工中心,开机后屏幕无显示。


故障分析:该加工中心使用进口数控系统,造成屏幕无显示的原因有很多,经对故障进行了检查,后确认系统提供的外部电源是正确的,但主板上的电压不正常,时有时无,可以确认是因主板故障造成,因此进行了更换,更换主板后系统有显示,由于主板更换后参数需要重新设置,按系统参数设置步骤,对照机床附带的参数表进行了设置调整后机床正常。屏幕上无显示的故障原因很多,首先必须找出原因排除,如还有其他故障,根据机床的报警和其他故障信息作出处。


事例3:


故障现象:一加工中心,开机后打开急停,系统在复位的过程中,伺服强电上去后系统总空开ma上跳闸。


故障分析:该加工中心使用国产数控系统,经对故障进行了检查分析,首先怀疑是否是空开电流选择过小,经过计算分析后确认所选择的空开有点偏小,但基本符合机床要求,然后用示波器观察机床上电时的电流的变化波形,发现伺服强电在上电时电流冲击比较大,也就是电流波形变化较大,进一步分析发现由于所选伺服功率较大,且伺服内部未加阻抗等装置,在使用时须外接一电抗与制动电阻,电气人员在设计时加了制动电阻,为了节省成本没有使用阻抗。按照要求加上阻抗后,系统上电恢复正常。


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